Design and development of semi-automatic machine for productivity increasing in a shrink tube heating process
Main Article Content
Abstract
This project aimed to reduce waste and increase productivity in shrink tube heating process. An analysis of wiring harness process points out that a shrink tube heating process has the highest cycle time and do not have any work standards. Moreover, operators in this process always have fatigue problems because of a repetition of activities in the workflow. An analysis of causes of problems and a finding out solutions shows that the process can be developed by designing a shrink tube heating machine. The shrink tube heating machine is designed by using a principle of jig and fixture design. A Rapid Upper Limp Assessment technique (RULA) is used to assess the operator’s fatigue. The results show that a shrink tube heating machine can help to reduce the process cycle time from 23.49 minutes to 19.48 minutes or a decrease of 17.07%, that leads to an increase of productivity of 23.5%. It can also help to reduce a RULA level from 4 to 1, that means the shrink tube heating machine can help to reduce operator’s fatigue.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
กรมการขนส่งทางบก.Transportation Statistics Report [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://www.m-society.go.th/article_attach/19286/20656.pdf.
กวีพล พันธุ์เพ็ง. SCB Economic Intelligence Center (EIC) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
ประจวบ กล่อมจิตร. การประเมินและปรับปรุงงานในสถานประกอบการโดยหลักการยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2554.
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม.การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์; 2538.
วชิระ มีทอง. การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์. พิมพ์ครั้งที่ 12. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น); 2545.